金屬滲硼層具有良好的抗磨性和紅硬性,不足之處是脆性較大[2]。一方面是因?yàn)榻饘贊B硼層較?。ㄍǔ?0~150μm左右),而其線膨脹率與基體差別大,一旦受力、受熱,輕易剝落;另一方面因?yàn)榻饘贊B硼層硬度太高(尤其是FeB可達(dá)2200~2400HV),一旦受到?jīng)_擊就可能發(fā)生崩落。倘若采用深層滲硼且使其鋸齒狀組織嵌入基體,就可以將其應(yīng)用于重載采煤機(jī)截齒。如斯,不但可以改善采煤機(jī)的工作前提,而且和截齒焊接硬質(zhì)合金比較還可以降低出產(chǎn)本錢,進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。本文試圖就該設(shè)想的可行性進(jìn)行研究,以擴(kuò)大滲硼應(yīng)用范圍。
1滲硼試驗(yàn)
1.1滲劑的選擇
選用固體滲硼法作為采煤機(jī)截齒復(fù)合滲硼方式。
試驗(yàn)設(shè)備:KSY-12-16型箱式電阻爐、XJT-1型金相顯微鏡。
通過幾種滲硼劑、滲硼厚度、金屬滲硼層金相結(jié)構(gòu)以及外觀形貌的試驗(yàn)比較,我們選擇如下滲劑:15%B4C+10%Na2SiF6+2%KBF4+73%SiC。
1.2截齒材料的選擇
采煤機(jī)截齒不僅工作環(huán)境惡劣,而且還要承受沖擊載荷和剪切應(yīng)力。所以,基材的選擇應(yīng)該既能達(dá)到一定的滲層厚度和較好的綜協(xié)力學(xué)機(jī)能,又能有較好的強(qiáng)度和韌性。為此,用20鋼、45鋼、40Cr鋼、T8鋼及T12鋼進(jìn)行比較試驗(yàn)。通過試件的滲硼厚度、滲硼層外觀形貌以及基材碳含量對滲硼層機(jī)能等多項(xiàng)結(jié)果比較[2],最后選擇45鋼為截齒基體材料。
1.3稀土元素對滲硼效果的影響
用我們選擇的滲劑不僅可以獲得較深的滲層,而且滲層的質(zhì)量也較好,獨(dú)一的缺陷是工藝周期太長,約需20h。為此,在滲劑中適量加入了稀土元素,以期縮短滲硼時(shí)間、進(jìn)步基體機(jī)能和減少能耗[3]。結(jié)果表明,加入10%的稀土元素,可使?jié)B硼速度進(jìn)步20%~30%。此外,稀土催滲,不僅使?jié)B層化合物深度增加,而且還使擴(kuò)散層顯著加深。
1.4滲硼工藝的正交分析
采煤機(jī)截齒工作前提復(fù)雜,煤體雖軟但其中經(jīng)常夾著矸石、黃鐵礦、石英等硬料。既然要求截齒具有很強(qiáng)的抗沖擊和抗磨損能力,就必需對滲硼層厚度提出要求。故此,用正交試驗(yàn)法對滲硼工藝進(jìn)行了優(yōu)選。對應(yīng)的正交設(shè)計(jì)因素及水平見表1。
表1滲硼正交設(shè)計(jì)因素表
因素 | 記號 | 水平號 | ||
1 | 2 | 3 | ||
B4C | A | A1=5% | A2=10% | A3=15% |
Na2SiF6 | B | B1=5% | B2=10% | B3=15% |
KBF4 | C | C1=2% | C2=4% | C3=6% |
滲硼溫度/℃ | D | D1=850 | D2=950 | D3=1050 |
保溫時(shí)間/h | E | E1=8 | E2=16 | E3=24 |
注:對于稀土元素,為減少影響因素使分析簡樸,僅考慮其催滲作用,故在此表中不加以體現(xiàn);A、B、C分別為滲劑中B4C、Na2SiF6、KBF4在滲劑中的百分比含量,D為滲硼溫度,E為保溫時(shí)間。
通過試驗(yàn)[4],最后得到最佳滲劑配方及工藝前提:
15%B4C+10%Na2SiF6+2%KBF4+73%SiC;滲硼溫度為950℃,保溫時(shí)間為16h。對應(yīng)的滲硼層厚度為850μm,其金相組織見圖1。
圖1截齒復(fù)合滲硼后的金相組織
2現(xiàn)場試驗(yàn)
為了檢修采用復(fù)合滲硼技術(shù)處理的采煤機(jī)截齒工作效果,經(jīng)試驗(yàn)室的抗壓機(jī)能試驗(yàn)、抗扭機(jī)能試驗(yàn)、抗沖擊機(jī)能試驗(yàn)以及抗磨損機(jī)能試驗(yàn)后,我們加工了50個(gè)截齒(復(fù)合滲硼處理),送至河南平頂山煤業(yè)團(tuán)體進(jìn)行了現(xiàn)場產(chǎn)業(yè)性試驗(yàn),現(xiàn)將有關(guān)情況概述如下。
2.1試驗(yàn)方式及前提
將16個(gè)滲硼截齒依次安裝在MG-150型采煤機(jī)滾筒靠煤壁的端頭。其中8個(gè)截齒按不同的傾角安裝。煤層厚度H=1.8m,煤的硬度f=1.5,煤灰粉含量:Ad20,夾矸率:1/20,發(fā)燒量:5300J,采煤機(jī)滾筒直徑:1.4m,滾筒一次切割深度:0.5m。
2.2截齒磨損情況比較
經(jīng)由為期10天的現(xiàn)場產(chǎn)業(yè)性試驗(yàn),16個(gè)試驗(yàn)截齒總體工作狀況良好。圖2為試驗(yàn)前(右)后(左)滲硼截齒外觀形貌比較;圖3為試驗(yàn)前(左)后(右)同機(jī)工作的普通截齒外觀形貌比較。
圖2試驗(yàn)前后滲硼截齒外觀形貌比較
圖3試驗(yàn)前后同機(jī)工作的普通截齒外觀形貌比較
從圖2、3可以看出,截齒的破壞形式主要仍是磨粒磨損。這主要是因?yàn)槊旱挠捕群蛫A矸率較低所致。
但是,比較試驗(yàn)結(jié)果普通截齒顯著比滲硼截齒磨損嚴(yán)峻。對于普通截齒,尤其是靠近煤壁的截齒,因?yàn)辇X體材料抗磨損機(jī)能相對較低,而且齒面發(fā)燒加速了齒體磨損,使截齒磨損加劇,硬質(zhì)合金刀頭裸露。而對于滲硼截齒,因?yàn)榻佚X整個(gè)齒面均已滲硼(1600~1800HV),抗磨損機(jī)能明顯增強(qiáng),延長了截齒的工作壽命。
3結(jié)論
經(jīng)上述分析和試驗(yàn),采用復(fù)合滲硼技術(shù)替換采煤機(jī)截齒焊接硬質(zhì)合金工藝,不僅技術(shù)上可行,而且經(jīng)濟(jì)上也比較公道。經(jīng)初步測算,復(fù)合滲硼處理的截齒較普通截齒可以降低本錢40%,并且滲硼截齒除了可改善截齒工作前提外,還延長壽命2~3倍。此外,采用滲硼截齒,還可以減少更換截齒時(shí)間及人工用度,進(jìn)步出產(chǎn)效率。
參考文獻(xiàn):
[1]A.GF.V馬圖施卡.滲硼[M].北京:機(jī)械產(chǎn)業(yè)出版社,1987:26~40.
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[3]程先華等.稀土元素在化學(xué)熱處理中的應(yīng)用[J].上海金屬,1995(2):15~6.
[4]唐果寧,黃良沛,李頌文.滲硼工藝的正交分析研究[J].金屬熱處理,1998(6):26~29.
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